Study the work process of the Express maintenance 60 plus(EM60) system to increase the efficiency in the system. The improvement of the process and reduction of service time of the express maintenance plus 60 process (em60)
Main Article Content
Abstract
This research aims toTo study and improve the workflow of the periodic check Express
maintenance 60 plus(EM60) analyze the problem and find the cause of the problem that
caused the periodic check work process to be delayed. A case study of an automotive service
center in Bangkok by applying the principle of QC Story to improve the work process for
maximum efficiency. Problem data collection was obtained from the process and procedures
of the periodic check Express maintenance 60 plus(EM60) according to Toyota Motor Thailand
Co., Ltd., with measurements and timekeeping of actual operations. The fishbone problem
diagram is used in this section to set standards. The causes of delays in work processes are
mainly caused by employees, work processes, tools, spare parts rooms, and locations to be
measured and timed actual operations. After the improvement to compare the time before
and after the improvement
As a result, the operational time of the Express maintenance 60 plus(EM60) process was
shortened from the standard time limit of 70 minutes to the 60 minutes specified and trained.
The skills of employees who have just arrived in the new work have set the work process to
a new standard for use in real work.
Article Details
References
เอกสารอ้างอิง
สมชาย กิจเกิดแสง และคณะ. (2562). การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจตัวแทนจำหน่าย
รถยนต์. วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา. ปีที่ 13 ฉบับที่ 1. หน้าที่ 93-106.
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด. (2565). [ออนไลน์]. บริการซ่อมทั่วไป.
[สืบค้นเมื่อ 2 กันยายน 2565]. จาก https://aftersales.toyota.co.th/general_service
ฒนิจ ด้วงอำ นาเรต พิมพ์จันทร์ อ้อมใจ ทองยศ ยงยุทธ พรมบุตร และศุภกร สิญจวัตร์. การสร้างและหา
ประสิทธิภาพเครื่องเติมน้ำมันเกียร์ CVT แบบรีโมทคอนโทรล. วารสารวิชาการ T-VET Journal สถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3. ปีที่ 6 ฉบับที่ 11. หน้าที่ 154-166.
จิรโรจน์ วิเชียนเพริศ และ ชัยพร คล้ายกมล. การพัฒนารอกยกเครื่องยนต์สำหรับการซ่อมเครื่องยนต์ส่วนหน้ารถ. วารสารวิชาการ T-VET Journal สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3. ปีที่ 3 ฉบับที่ 5. หน้าที่ 132-142.
บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด. (2565). [ออนไลน์]. ตารางการบำรุงรักษาตามระยะสำหรับ
Fortuner 3.0V 4WD 2011. [สืบค้นเมื่อ 6 กรกฏาคม 2565]. จาก
https://aftersales.toyota.co.th/maintenance_lookup_all_duration?model=452&type=n
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด. (ม.ป.ป.). ทฤษฏีขั้นตอนการดำเนินงานเช็คระยะ Express
maintenance (EM). (ม.ป.ท.)
กิตติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ. (2557). TQM : การบริหารเพื่อคุณภาพโดยรวม. กรุงเทพฯ :
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น).
นริศ สาวะจันทร์. (2560). การลดเวลานําในการตรวจผลิตภัณฑ์ก่อนส่งมอบ. การค้นคว้าอิสระปริญญา
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาวิชาการพัฒนางานอุตสาหกรรม. คณะวิศวกรรมศาสตร์.
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
สฤษดิ์ โตโพธิ์กลาง. (2559). การศึกษาการลดเวลาในกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตเครื่อง
ปรับอากาศที่สูงขึ้นของบริษัทชิ้นส่วนยานยนต์แห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร.
งานนิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต. สาขาบริหารธุรกิจ สำหรับผู้บริหาร. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์.
มหาวิทยาลัยบูรพา.
อรรคมงคล จันฤาไชย. (2556). การประยุกต์การแก้ปัญหาคุณภาพด้วยคิวซีสตอรี่ กรณีศึกษา.
สารนิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต. สาขาการจัดการอุตสาหกรรม. บัณฑิตวิทยาลัย. สถาบัน
เทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น.
ธารชุดา พันธ์นิกุล ดวงพร สังฆะมณี และ ปรีดาภรณ์ งามสง่า. (2557). การปรับปรุงประสิทธิภาพใน
กระบวนการผลิตด้วยเครื่องมือทางวิศวกรรมอุตสาหการ กรณีศึกษา: โรงงานประกอบรถจักรยาน.
การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2557. หน้าที่ 227-234.